瓦光陽自主研制滾子車床 提高工效保證質(zhì)量
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瓦房店光陽軸承公司2006年重大技改項(xiàng)目之一的自行研制10臺(tái)CG6140滾子專用車床耙厚,日前已安裝上線投入使用。經(jīng)試車檢驗(yàn),機(jī)床性能和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)完全達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),可滿足生產(chǎn)工藝需要熄求。這一重大技改項(xiàng)目的完成,突破了長(zhǎng)期以來滾子車加工的瓶頸難關(guān)栓辜,極大地提高了車滾生產(chǎn)效率卜范,降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了產(chǎn)品質(zhì)量行楞,增強(qiáng)了員工安全保障攒暇。
瓦房店光陽軸承公司自2001年自主車削滾子以來,一直使用普通臥車加工子房,球面形用、圓錐滾子采用靠模板仿形工藝,一個(gè)規(guī)格需一塊靠模板证杭,換板時(shí)間長(zhǎng)田度、生產(chǎn)成本高。后來雖然采用先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床加工解愤,但工序多镇饺、生產(chǎn)效率低。為改變這一生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)送讲,公司決定自行研制滾子專用車床戏喊。該計(jì)劃立項(xiàng)后,由技術(shù)部高級(jí)工程師趙振寶設(shè)計(jì)圖紙署咸,后方車間制造裝配躺沽。在設(shè)計(jì)和制造過程中,工程師和后方主任铜乱、員工密切配合满盔,大膽構(gòu)思,精工細(xì)作馏舰,破解了道道難題嗡吸,闖過了重重難關(guān),終于按時(shí)完成了任務(wù)匠借,安裝調(diào)試圓滿成功覆霹。
自主研制的CG6140液壓車床,床身長(zhǎng)1.5米胆快,機(jī)床底座用Q235鋼板焊接煞陵,強(qiáng)度高、成本低;床身用灰口鑄鐵制造;床身導(dǎo)軌用GCr15材料表面淬火研磨處理烁焙。整臺(tái)機(jī)床剛性好航邢、抗振動(dòng)性強(qiáng)耕赘,適用于高速?gòu)?qiáng)力切削。
進(jìn)給系統(tǒng)采用液壓裝置膳殷,其特點(diǎn)是操骡,在較大的速度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)無級(jí)變速;易獲得合理的進(jìn)給量,承載能力大;液壓傳動(dòng)的體積小赚窃、質(zhì)量輕册招,動(dòng)作敏捷,慣性小;傳動(dòng)平穩(wěn)勒极,吸振能力強(qiáng)是掰,便于頻繁換向和過載保護(hù);操作簡(jiǎn)便,安全可靠辱匿,可電氣液壓聯(lián)合控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化;具有準(zhǔn)確控制進(jìn)給量键痛,加工精度高,工作表面粗糙度值符合車滾工藝要求匾七。
該機(jī)床最大工作?轉(zhuǎn)直徑為400mm絮短,最大工件長(zhǎng)度250mm,中心高205mm污涤,主軸孔直徑52mm饶饿,主軸轉(zhuǎn)數(shù)正反各4級(jí)r/min達(dá)400--900之間,主軸跳動(dòng)差和平面度只有1微米掏躬。設(shè)計(jì)車滾最大直徑為¢50mm侮捷。獨(dú)到創(chuàng)新之處在于,床鞍上有兩個(gè)橫向滑板续疲,下滑板進(jìn)行仿形加工偶画,上滑板為手動(dòng)進(jìn)給平頭、切料嘁梦。上滑板與工件相對(duì)方向安裝A和B兩個(gè)工字形刀架祟期,A刀架安裝平頭、外經(jīng)滩蔼、倒角車刀希弟,B刀架安裝切料刀具。仿形器安裝在床身上粥搓,由仿形座洞枷、立柱、螺絲桿和仿形板組成鳖昌。加工范圍R80?400的球面滾子备畦,可根據(jù)不同球面的弧度調(diào)節(jié)螺絲桿距離,便獲得工件相應(yīng)的曲率许昨,改變了以往加工一個(gè)規(guī)格就需一個(gè)仿形板的?笨工藝懂盐。加工圓錐滾子時(shí)褥赊,只需調(diào)節(jié)仿形器上0--10°的角度盤,變換模板角度就可加工出滾子的錐度莉恼。利用這種仿形器拌喉,不管加工何品種規(guī)格的滾子只需幾分鐘的時(shí)間便可調(diào)好仿形器,省時(shí)俐银、省力尿背,非常方便。
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