我國在軸承磨床上采用步進電機及其控制系統(tǒng)是從上個世紀九十年代開始的,十多年來婴谱,采用步進電機控制技術的軸承磨床發(fā)展很快殷感,目前送爸,無錫、石家莊、成都和河南幾個城市的軸承設備制造廠都在批量生產(chǎn)步進電機控制的軸承磨床。
隨著大批量的步進電機控制的軸承磨床推向市場酌心,步進電機系統(tǒng)控制的問題也越來越多的浮出水面,單軸控制步進電機系統(tǒng)的問題還少些挑豌,可是兩軸以上的步進電機系統(tǒng)安券,經(jīng)常出現(xiàn)諸如兩個系統(tǒng)不同步,尺寸散差不穩(wěn)定等故障氓英。
步進電機系統(tǒng)出現(xiàn)問題是多方面的侯勉。我們在球軸承內(nèi)圈溝磨床做過分析研究,先后試過國內(nèi)幾個品牌的步進電機铝阐,發(fā)現(xiàn)兩個系統(tǒng)的不同步現(xiàn)象很嚴重以睦。不同步誤差測試從PLC、位控模塊昂游、步進電機驅(qū)動器和步進電機開始犯弯。
滾珠絲杠導程4mm,諧波減速器減速比為1:80型圈,步矩角為0.9°意澡,脈沖當量為0.125μm。
步進電機的重復定位誤差已經(jīng)超過機床精度檢驗標準的3倍喜拥。按照脈沖當量為0.125μm計算蒜丙,工作臺累計重復定位誤差在20次已經(jīng)達到0.003。表1的數(shù)據(jù)說明不僅僅是步進電機的誤差抹欢,機械系統(tǒng)的誤差更加明顯溯童。
我們分析了這臺機床的進給機構和補償機構,發(fā)現(xiàn)機械問題也比較嚴重脉织。第一求馋,滾珠絲杠公稱直徑偏小(Φ20)篙耗,精度等級3級偏低迫筑,而且手感爬行現(xiàn)象較為嚴重;第二宗弯,進給快跳油缸和滾珠絲杠設計過定位脯燃,裝配位置偏差無法消除;第三蒙保,諧波減速器和滾珠絲杠只有螺釘鎖緊沒有鍵連接或銷鏈接辕棚;第四,沒有采用滾珠絲杠軸承等等邓厕。
接著我們又分析了該機床的電氣系統(tǒng)逝嚎,發(fā)現(xiàn)變頻器、變壓器和步進電機控制器擺放偏近详恼,從PLC輸出的數(shù)據(jù)線電纜沒有屏蔽补君,配盤的強電和弱電電纜混裝等等問題。這些問題都是影響步進電機系統(tǒng)不穩(wěn)定的因素单雾。
由于目前我國步進電機系統(tǒng)的抗干擾能力較差赚哗,這些電氣設計布局的不合理直接會產(chǎn)生偶然性進給系統(tǒng)和補償系統(tǒng)誤差,加上機械系統(tǒng)的系統(tǒng)性誤差乐慌,機床就會處于不穩(wěn)定的工作狀態(tài)妈唯。
并不是說,只要把機床的液壓進給補償系統(tǒng)改成步進電機進給補償系統(tǒng)飘含,機床的整個綜合性能就一定會顯著提高燃悍。步進電機替代了原來的復雜的液壓進給補償系統(tǒng),將原來液壓波動和機械零件加工傳動鏈的誤差消除了鼓笨,并且步進電機可以把進給過程分成幾個階段箭瘫,每個階段可以選用不同的脈沖頻率控制進給速度,可以用脈沖數(shù)來控制機床工作臺精進給锰胀,這的確比原來液壓系統(tǒng)的軸承磨床進步了一大步猩吕。但是艺崔,隨之而來的就是機床其它相關部分也要跟著更新設計,才會滿足機床的磨削加工技術要求脸掘。無論是機械結構的設計還是電氣系統(tǒng)的設計都不應該忽視步進電機系統(tǒng)抗干擾能力比較弱的特性藕壹。假如我們以上諸項問題的解決方案沒有妥善解決,假如機床的整體零部件特別是關鍵零部件還是原來機械液壓系統(tǒng)機床的標準纷臊,采用步進電機系統(tǒng)控制的軸承磨床就不會從本質(zhì)上的得到改進椿访。
當然,最徹底的辦法就是采用國際上最先進的伺服電機控制系統(tǒng)虑润。采用伺服電機控制系統(tǒng)的軸承磨床成玫,將快跳油缸和諧波減速器去掉,采用滾珠絲杠和伺服電機直聯(lián)結構拳喻,使得機械系統(tǒng)誤差最小哭当。雖然我國的采用伺服電機控制系統(tǒng)的軸承磨床多數(shù)還是脈沖控制,但是伺服電機的綜合驅(qū)動能力舞蔽,抗干擾能力和重復定位精度荣病,比之步進電機軸承磨床又前進了一大步。由于步進電機系統(tǒng)的特性和諸多BUG渗柿,它只是機械液壓控制進步到伺服系統(tǒng)控制中間的一個過渡產(chǎn)品个盆,國外現(xiàn)在幾乎很少看到采用步進電機系統(tǒng)控制的精密磨床了,我國是在數(shù)控機床上應用步進電機系統(tǒng)時間最長的國家朵栖。隨著我國軸承行業(yè)技改速度的加快颊亮,隨著越來越多的加工高品質(zhì)軸承企業(yè)的發(fā)展,步進電機控制的軸承磨床最終會被伺服電機取代的陨溅。
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